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納濾膜在化工廢水零排放中的應用

  磷化工廢水具有含磷成分高、污染物濃度高、水質變化大等特點,是當前環(huán)境中的重點污染源之一。目前,水資源處理中存在納污水體匱乏、排污受限等問題。

  納濾膜的孔徑范圍為納米級,能截留相對分子質量100~1000之間的物質,是一種介于反滲透超濾之間的膜過程。納濾膜是一種能截留高價鹽而透過單價鹽,能截留相對分子質量為100以上的有機物而透過小分子有機物的透過膜。該膜的分離性能是反滲透超濾膜無法取代的,同時其還具有反滲透超濾膜的共性。納濾技術已在水體軟化、食品濃縮、溶液脫色、染料除鹽濃縮、溶液分鹽提純等方面得到了廣泛的應用。

  本研究采用納濾膜對高濃度含磷廢水及納濾濃水中的Ca2+、SO42-等進行處理,以納濾系統(tǒng)回收率、納濾濃水和原水體積比、pH為指標,考察了納濾處理廢水的效果,為實現(xiàn)磷化工廢水的綠色循環(huán)利用和零排放奠定技術基礎。

  1、材料與方法

  1.1 試驗材料與設備

  納濾設備1套(含保安過濾器1支,超濾1支,增壓泵1臺,高壓泵1臺,保安過濾器進水壓力表、納濾進出水壓力表各1塊,納濾進、產(chǎn)水電導率表各1塊,進水轉子流量計,納濾濃、產(chǎn)水流量計各1塊),在線pH計1支,電子稱、水桶若干;阻垢劑、絮凝劑、石灰粉、濃硫酸。其中納濾膜使用時代沃頓生產(chǎn)的VNF-4040K型納濾膜,其平均水通量為7.5m3/d,脫鹽率≥98%。

  工業(yè)納濾膜元件的標準測試條件:2000mg/LMgSO4溶液,100PSI(6.895kPa),25℃,pH=7.5,回收率為15%。

  1.2 廢水水質

  某磷化工企業(yè)主要以磷化工及磷礦開發(fā)為核心支柱產(chǎn)業(yè),主要生產(chǎn)磷肥、磷酸等產(chǎn)品。該系統(tǒng)主要以洗礦廢水為水源,水質指標見表1。

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  1.3 試驗工藝流程及原理

  混合原水加入H2SO4調節(jié)pH至5.5左右進入超濾、納濾系統(tǒng);對納濾產(chǎn)水進行收集,而納濾濃水則排往中和槽中與石灰粉進行混合攪拌,同時將其pH調至12,反應30min后,不經(jīng)過澄清,直接在槽內按比例加入原水;原水與納濾濃水在中和槽內反應20min后,向其加入PAM進行澄清,槽底沉淀量保持約100L,多余污泥經(jīng)過處理后用作廠區(qū)綠化植物的肥料。將中和槽上澄清液轉至pH調節(jié)槽,同時收集的超濾濃水也進入pH調節(jié)槽,一起與原水混合后,加入H2SO4調節(jié)pH至5.5左右進入超濾、納濾系統(tǒng),重復以上的步驟,以確保納濾濃水全部實現(xiàn)閉路循環(huán)回用。試驗工藝流程見圖1。

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  納濾系統(tǒng)處理的濃水,其中SO42-、Ca2+濃度較高,加石灰調節(jié)其pH至指定數(shù)值后,水體中的Ca2+會大量增加,根據(jù)溶度積規(guī)則,Ca2+會與SO42-形成硫酸鈣沉淀,從而降低水體中的SO42-;在沉淀SO42-的過程中,因Ca2+加入過量,再按一定比例加入原水,利用原水的磷酸根將一部分過量的Ca2+以磷酸鈣的形式沉淀下來,從而降低Ca2+的濃度。同時,水中的磷酸根也基本被去除,然后加入一定量的H2SO4,降低其pH,以防止因pH過高對納濾膜造成堵塞,經(jīng)納濾后的產(chǎn)水進入后續(xù)的反滲透系統(tǒng),濃水則加入石灰,反復循環(huán)以上流程進行處理。

  1.4 分析項目與方法

  水中Ca2+的測定采用GB/T7476—1987中的EDTA滴定法;水中SO42-、Cl-、Na+測定采用離子色譜法;水中總磷測定采用GB11893—1989鉬酸銨分光光度法。

  2、結果與討論

  2.1 納濾系統(tǒng)回收率對Ca2+、SO42-濃度的影響

  在納濾濃水、原水體積比為1∶1的條件下,按照納濾系統(tǒng)回用流程連續(xù)循環(huán)5次,考察納濾系統(tǒng)回收率對循環(huán)過程中濃水中Ca2+、SO42-濃度的影響,結果見圖2。

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  由圖2可知,納濾系統(tǒng)回收率分別為50%、60%時,循環(huán)過程中的SO42-濃度先降低然后逐漸升高至峰值,即10600mg/L,最后逐漸降低;Ca2+質量濃度先升高至峰值,即4140mg/L,然后逐漸降低。納濾系統(tǒng)回收率為70%時,循環(huán)過程中Ca2+與SO42-逐漸升高,不斷富集。整個實驗過程中,納濾系統(tǒng)產(chǎn)水中的Ca2+、SO42-質量濃度分別穩(wěn)定在30、145mg/L左右,考慮到經(jīng)濟性的因素,整個納濾系統(tǒng)設計回收率為60%較合理。

  2.2 納濾系統(tǒng)濃水、原水體積比對Ca2+、SO42-濃度的影響

  在納濾系統(tǒng)回收率為60%條件下,按照納濾系統(tǒng)回用流程連續(xù)循環(huán)5次,探討納濾系統(tǒng)濃水、原水體積比對濃水中Ca2+、SO42-濃度的影響,結果見圖3。

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  由圖3可知,納濾系統(tǒng)濃水、原水體積比為1∶1.5時,循環(huán)過程中Ca2+先增加,即第3次達到峰值1603mg/L,之后逐漸降低;SO42-先減小然后逐漸升至峰值10100mg/L,最后逐漸降低。納濾系統(tǒng)濃水、原水體積比為1∶1時,循環(huán)過程中Ca2+先增加,即第3次達到峰值5521mg/L,之后逐漸降低;SO42先減小然后升至峰值11000mg/L,最后逐漸降低。整個實驗過程中,納濾系統(tǒng)的產(chǎn)水中的Ca2+、SO42-質量濃度分別為28、280mg/L左右。

  綜上可以看出,納濾系統(tǒng)濃水與原水體積比分別為1∶1、1∶1.5時,循環(huán)過程中的Ca2+、SO42-未出現(xiàn)不斷富集,但考慮到經(jīng)濟性的因素,整個納濾系統(tǒng)設計濃水、原水體積比1∶1.5較合理。

  2.3 濃水pH對Ca2+、SO42-濃度的影響

  在納濾系統(tǒng)回收率為60%,納濾濃水、原水體積比為1∶1.5條件下,按照納濾系統(tǒng)回用流程連續(xù)循環(huán)7次,探討納濾系統(tǒng)pH對循環(huán)過程中濃水中Ca2+、SO42-濃度的影響,結果見圖4。

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  由圖4可知,投加石灰調節(jié)pH為12.5時,Ca2+、SO42-分別于第3次循環(huán)達到峰值,即1603、10100mg/L,但之后又出現(xiàn)回落,未出現(xiàn)不斷富集的現(xiàn)象。投加石灰調節(jié)pH為12時,Ca2+、SO42-分別于第5次循環(huán)達到峰值,即1208、12288mg/L,但之后又出現(xiàn)回落,未出現(xiàn)不斷富集的現(xiàn)象。整個實驗過程中,納濾系統(tǒng)產(chǎn)水中Ca2+、SO42-分別穩(wěn)定在17、258mg/L左右。將pH為5.5的納濾系統(tǒng)濃水分別上調至pH為12、12.5時,石灰消耗量分別為3.84、9.46kg/m3,故從藥劑消耗情況考慮,pH調至12較合理。

  2.4 納濾系統(tǒng)處理廢水的連續(xù)運行效果

  納濾系統(tǒng)在回收率為60%,納濾濃水、原水體積比為1∶1.5,pH為12條件下,連續(xù)運行7d,對廢水的處理效果見圖5。

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  由圖5可知,納濾系統(tǒng)連續(xù)7d的運行過程中,Ca2+、Mg2+、SO42-等7個指標離子的濃度無論在濃水側還是淡水側均沒有出現(xiàn)不斷富集的現(xiàn)象;其中,濃水側Ca2+、Mg2+、SO42-從初始1150、275、7260mg/L到第5d降到最低點,即595、117、3081mg/L,在第6天Ca2+、Mg2+、SO42-達到最大值,即1420、481、8410mg/L,之后變化不大。所以,在濃水側不會出現(xiàn)硫酸鹽結垢導致膜污堵的情況,由于Cl透過納濾膜進入了產(chǎn)水側,所以在濃水側Cl濃度被稀釋,因此Cl-不會在濃水側出現(xiàn)富集情況;F-、Si、Na+形成了氟硅酸鈉沉淀導致Na+沒有在濃水側不斷富集。

  3、結論

  研究結果表明納濾系統(tǒng)濃水不斷回用工藝是可行的。該系統(tǒng)穩(wěn)定運行后,Ca2+、Mg2+、SO42-等7個指標離子的濃度無論在濃水側還是淡水側均沒有出現(xiàn)不斷富集的現(xiàn)象。( >

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