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高氨氮廢水蒸氨工藝

  對于高NH3-N廢水的處理技術可以分為2大類:一類是物化處理技術,如吹脫法、MAP法、折點加氯法、膜吸收法、蒸氨法等;另一類技術是以生化為主的生物脫氮技術,如厭氧氨氧化技術、AO或AAO法、膜生物反應器法等。鑒于高NH3-N廢水的特點,單一的、傳統(tǒng)的技術難以對其進行有效處理,因此多專業(yè)技術的組合應用、技術的突破升級勢在必行。本文以某化工廢水處理工程中的蒸氨系統(tǒng)為研究對象,對其工藝流程及運行效果做了詳細的分析說明,并以回收氨水濃度為評價指標,通過正交試驗研究了蒸氨塔的最佳工況。

  1、工藝介紹

  某化工企業(yè),主要產品為化工催化劑,其生產產生廢水具有含銅、含NH3-N濃度高、鹽度高、可生化性差、呈堿性等特點。原水水質及最終排放要求見表1。

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  根據(jù)廢水水質特點,考慮長期運行的經(jīng)濟性,高效性,采用廢水處理工藝見圖1。

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  其中作為核心單元的蒸氨系統(tǒng)工藝流程見圖2。由圖2可知,廢水首先經(jīng)過管道混合器,向廢水中投加NaOH調節(jié)廢水pH值在9~10.5范圍,之后廢水經(jīng)貧廢水換熱器,與從蒸氨塔底排出的蒸氨廢水換熱,將原廢水加熱到60℃,然后送至廢水加熱器用飽和蒸汽將原廢水加熱到90℃后進入蒸氨塔。蒸氨塔采用直接蒸餾方式,原廢水從塔頂部進入設備,同時塔底通入飽和蒸汽直接將廢水中的氨蒸出,蒸出的氨汽入蒸氨塔塔頂分縮器,用循環(huán)水冷卻,冷凝下來的液體入蒸氨塔頂作回流,未冷凝的氨汽進入氨水冷凝冷卻器,再用循環(huán)水將氨汽冷凝冷卻成濃氨水至濃氨水槽。蒸氨塔底排出的蒸氨廢水在廢水換熱器中與原廢水換熱后,溫度降至約70℃進入廢水冷卻器,用循環(huán)水冷卻至40℃以下后至后續(xù)處理系統(tǒng)。

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  蒸氨塔作為該系統(tǒng)的核心單元,采用大孔導向篩板式蒸氨塔,其具有液面梯度小、鼓泡均勻、返混小、抗堵能力強等優(yōu)點。其設備由塔底儲液段、加熱蒸餾段、分縮器3段組成,其中加熱蒸餾段,總共含有篩板31層,分縮器換熱面積10m2。在塔體各段分別設有液位計、壓力變送器及溫度變送器檢測蒸氨塔的運行狀況,其正常生產工藝指標見表2。

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  2、運行工況分析

  2.1 正交試驗設計

  蒸氨塔運行的效率主要通過通入蒸氨塔的蒸汽流量及廢水pH值來控制,所以在蒸氨的操作中應嚴格控制蒸氨塔底部溫度,分縮器出口溫度等指標。為了分析各指標對蒸氨塔運行效果的影響,采用正交試驗設計的方法,安排多因素試驗,尋求最優(yōu)水平組合,同時評價各因素對結果的影響顯著水平。

  系統(tǒng)運行中,控制原廢水pH值在9~10范圍內,調節(jié)通入蒸氨塔的飽和蒸汽量控制塔底溫度,調節(jié)分縮器冷凝水通入量控制液氨管溫度,以進水流量、塔底溫度、液氨管溫度為因素,以蒸出濃氨水的濃度為目標值,采用四因素三水平的正交試驗表L9(34)進行正交試驗,設計表頭見表3。

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  2.2 結果分析

  通過對各因素做不同的組合運行分析,得出正交試驗結果見表4。正交試驗設計中空列用來估算試驗誤差。

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  正交試驗方差分析見表5。對試驗設計進行極差分析可知,對于目標值,試驗中極差分別為RC=10>RB=2.6>RA=1.3,則在選定各因素對目標值的影響作用為C>B>A。在這幾組組合參數(shù)中對產生氨水濃度最佳水平搭配為A2B1C1,即進水量2.5m3/h,塔底溫度105℃,液氨管溫度50℃。

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  由表5結果可以看出,對目標值的影響,因素C高度顯著,因素B較顯著,因素A略有影響。分析結果同極差分析結果一致。由以上分析結果同時考慮到設備承擔負荷,確定選用最佳的因素水平組合為A2B1C1。

  3、運行效果

  采用確定的最佳因素組合作為設備的運行參數(shù),嚴格控制系統(tǒng)運行。分別取原廢水、蒸氨廢水NH3-N濃度及產生的濃氨水NH3-N濃度作為指標進行監(jiān)測,結果見表6。

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  由表6可以看出,采用蒸氨塔對高NH3-N廢水進行預處理,NH3-N去除率可達到90%以上,處理后的廢水NH3-N質量濃度小于80mg/L,大大降低了該廢水后續(xù)處理的難度及后續(xù)廢水處理系統(tǒng)的負荷。同時產生高濃度純氨水,可回用于產線或作為產品,具有較好的經(jīng)濟價值。

  4、設備運行異常問題及對策

  4.1 蒸餾塔塔底壓力高

  正常運行條件下,蒸氨塔底部壓力在15~50kPa范圍內,當壓力超過上限值,說明設備出現(xiàn)了問題,需要立刻停止蒸汽吹入,查明原因。經(jīng)過運行分析,該問題可能是由于設備堵塞,通入的蒸汽無法正常排出導致塔內部憋壓所致。

  造成此問題的主要原因及解決辦法有以下4個方面:

 ?、偻ㄈ胝羝窟^大,應協(xié)同蒸汽流量、塔底溫度等數(shù)據(jù)綜合分析,合理控制蒸汽量;

  ②結合塔頂部壓力數(shù)據(jù),若塔頂部壓力升高,說明液氨管內液氨排放不暢,有液封或氨水冷凝冷卻器堵塞,應立刻排查濃氨水管道及冷凝冷卻器;

 ?、鄯挚s器堵塞,需打開分縮器上封頭對其進行檢查疏通;

 ?、芩w篩板堵塞,由于廢水含鹽量過高,長期運行會造成鹽分在篩板上析出,因此對于此類問題,需通入弱酸性液體,對塔體進行浸泡,溶解固結在篩板上的鹽分。

  4.2 液氨管溫度不穩(wěn)定

  由正交分析可知,液氨管溫度對蒸氨塔運行效果具有十分顯著的影響,因此需嚴格控制此處溫度。設備安裝時,由于整個塔體較高,為了便于操作及觀察,液氨管溫度變送器安裝在了高3m操作平臺位置,液氨管較長,受環(huán)境溫度及塔體內狀況變化影響大。因此為了減少該處溫度的波動,獲得適宜的濃氨水濃度,除對液氨管進行保溫處理外,在分縮器循環(huán)冷卻水管路上增加同溫度變送器聯(lián)動的電動控制閥,自動通入冷卻水的量從而達到自動調節(jié)液氨管溫度的目的。

  5、結論

  (1)以某化工廢水處理工程實例為背景,詳細介紹了其中蒸氨系統(tǒng)的工藝流程及原理,蒸氨塔采用直接蒸氨的方式,同時設備采用大孔導向篩板,避免了常規(guī)篩板塔的一些不足。蒸氨工藝成熟可靠,流程簡單,操作方便,作為高NH3-N廢水的預處理具有很大的推廣價值。

  (2)外界對蒸氨塔運行的影響因素較多,因此以蒸氨塔進水流量、塔底溫度、液氨管溫度為因素,以回收濃氨水濃度為目標值,建立正交試驗,通過極差分析及方差分析得出,對蒸氨塔運行的影響程度依次為液氨管溫度、塔底溫度、進水流量。同時篩選出了蒸氨塔的最佳運行工況:進水量2.5m3/h,塔底溫度105℃,液氨管溫度50℃。

  (3)在最佳運行工況下對高NH3-N廢水進行處理,NH3-N去除率可達到90%以上,處理后的廢水NH3-N質量濃度小于80mg/L,大大降低了該廢水后續(xù)處理的難度及后續(xù)廢水處理系統(tǒng)的負荷。同時系統(tǒng)產生的副產物濃氨水NH3-N質量分數(shù)可達到15%以上,可回收利用或作為產品,具有很大的經(jīng)濟價值。( >

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