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兩級混凝沉淀在PCB綜合廢水處理中的應(yīng)用

  PCB生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水種類繁多,成份復(fù)雜,處理難度大,PCB廢水處理系統(tǒng)分兩大部分,一部分為回用水處理系統(tǒng),另一部分為綜合廢水處理系統(tǒng),其中綜合廢水處理系統(tǒng)合格出水對外排放。隨著環(huán)保要求的提高,環(huán)保執(zhí)法愈發(fā)嚴格,目前多數(shù)PCB企業(yè)廢水排放要求執(zhí)行《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21900-2008)“表3水污染物特別排放限值”。這就要求PCB綜合廢水處理系統(tǒng)出水必須能夠穩(wěn)定、可靠達標(biāo)。

  PCB綜合廢水處理系統(tǒng)一般采用物化處理+生化處理相結(jié)合的處理流程,本文具體介紹兩級混凝沉淀在某PCB廠綜合廢水處理系統(tǒng)(水量1100m3/d)物化處理流程中的應(yīng)用,通過兩級混凝沉淀工藝最大限度的降低廢水中的總銅及COD,確保生化系統(tǒng)的進水水質(zhì),進而保障排放水穩(wěn)定、可靠達標(biāo)。

  1、處理工藝

  1.1 廢水 >

  該廠綜合廢水主要由顯影廢水、絡(luò)合廢水及有機廢水構(gòu)成,其中顯影廢水與絡(luò)合廢水分別經(jīng)預(yù)處理后進入綜合廢水調(diào)節(jié)池與有機廢水混合構(gòu)成綜合廢水系統(tǒng)原水。綜合廢水原水水質(zhì)如表1所示:

1.jpg

  1.2 工藝流程及說明

  綜合廢水處理系統(tǒng)物化處理流程見圖1。

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  經(jīng)預(yù)處理后的顯影廢水及絡(luò)合廢水與有機廢水在綜合廢水調(diào)節(jié)池進行混合調(diào)節(jié),然后進入兩級pH調(diào)節(jié)、混凝、絮凝、一級沉淀,一級沉淀池出水經(jīng)pH調(diào)節(jié)、混凝、絮凝、二級沉淀,二級沉淀池出水經(jīng)中和池調(diào)節(jié)pH值至7-8后進入生化處理系統(tǒng)進行后續(xù)處理。

  1.3 主要構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)

  綜合廢水處理系統(tǒng)池體均為地上式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),環(huán)氧玻璃鋼防腐。主要設(shè)計參數(shù)如下:

  (1)綜合廢水調(diào)節(jié)池:1座,尺寸22.00×6.00×3.50(m),HRT=7.90(h),設(shè)置氣動攪拌。

  (2)pH調(diào)節(jié)池1:1座,尺寸2.00×2.00×5.50(m),HRT=24(min),設(shè)置機械攪拌,pH計控制計量泵自動投加NaOH,pH值控制范圍7.0~9.0。

  (3)pH調(diào)節(jié)池2:1座,尺寸2.00×2.00×5.50(m),HRT=24(min),設(shè)置機械攪拌,pH計控制計量泵自動投加NaOH,pH值控制范圍9.5~10.5。

  (4)一級混凝池:1座,尺寸2.00×2.00×5.50(m),HRT=24(min),設(shè)置機械攪拌,計量泵自動投加PAC,PAC投加量100~150mg/L。

  (5)一級絮凝池:1座,尺寸2.95×2.00×5.50(m),HRT=35(min),設(shè)置機械攪拌,計量泵自動投加PAM,PAM投加量1.5~3.0mg/L。

  (6)一級沉淀池:2座,尺寸6.00×6.00×5.50(m),q=0.65m3/(m2.h),豎流斜管沉淀。

  (7)pH調(diào)節(jié)池3:1座,尺寸2.00×2.00×5.50(m),HRT=22(min),設(shè)置機械攪拌,pH計控制計量泵自動投加NaOH,pH值控制范圍9.5~10.5,計量泵自動投加Na2S,Na2S投加量10~50mg/L。

  (8)二級混凝池:1座,尺寸2.00×2.00×5.00(m),HRT=22(min),設(shè)置機械攪拌,計量泵自動投加PAC,PAC投加量100~150mg/L。

  (9)二級絮凝池:1座,尺寸2.50×2.00×5.00(m),HRT=27(min),設(shè)置機械攪拌,計量泵自動投加PAM,PAM投加量1.5~3.0mg/L。

  (10)二級沉淀池:2座,尺寸6.00×6.00×5.00(m),q=0.65m3/(m2.h),豎流斜管沉淀。

  (11)中和池:1座,尺寸2.00×2.00×5.00(m),HRT=20(min),設(shè)置機械攪拌,pH計控制計量泵自動投加H2SO4,pH值控制范圍7.0~8.0。

  2、運行效果及主要影響因素

  2.1 運行效果

  項目調(diào)試運行后,二級沉淀池出水穩(wěn)定:COD<500mg/L,總銅<0.30mg/L。下表為連續(xù)7日運行數(shù)據(jù)(每日間隔4小時取樣檢測一次,取平均值):

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  由上表可見,兩級混凝沉淀出水總銅均在0.30mg/L以下,COD均在500mg/L以下,COD平均去除率達30%左右,總銅平均去除率達99.8%左右。且當(dāng)進水水質(zhì)波動,一級沉淀池出水相應(yīng)出現(xiàn)較大波動時,二級沉淀池出水受原水水質(zhì)影響較小,可見,兩級混凝沉淀系統(tǒng)具有較強的抗沖擊負荷能力。

  2.2 主要影響因素分析

  分水:車間廢水分類排放、收集,確保各類廢水預(yù)處理系統(tǒng)進水水質(zhì)不受干擾,處理效率穩(wěn)定。

  pH控制:適合的pH值是銅離子形成沉淀物的必要條件,系統(tǒng)運行須嚴格控制pH在設(shè)計范圍內(nèi)。

  顯影廢水及絡(luò)合廢水預(yù)處理效果:顯影廢水如果處理不好,其出水COD會大大增加,同時影響總銅的去除效率,因為顯影廢水中未經(jīng)去除的聚酯類物質(zhì)會在堿性條件下溶解,嚴重干擾銅離子的混凝、沉淀效果。而絡(luò)合廢水如果破絡(luò)不完全,絡(luò)合離子進入綜合廢水系統(tǒng),總銅的去除效率將大打折扣。

  運行管理:操作人員須嚴格按照操作規(guī)程開機,按時巡查記錄,確保藥劑儲備充足、藥劑品質(zhì)穩(wěn)定合格,沉淀池排泥及時,各機械設(shè)備運行正常。

  3、結(jié)束語

  系統(tǒng)運行證明,兩級混凝沉淀工藝應(yīng)用于PCB綜合廢水處理系統(tǒng)物化處理流程,能夠穩(wěn)定、可靠的滿足后續(xù)生化處理系統(tǒng)進水水質(zhì)要求。同時其具有較強的抗沖擊負荷能力,可以較大程度的耐受原水水質(zhì)波動的干擾。

  在當(dāng)前嚴峻的環(huán)保壓力下,環(huán)??刂?、監(jiān)管要求勢必愈發(fā)嚴格,而PCB廢水因其水量大、成分復(fù)雜、處理難度大的特點,選擇穩(wěn)定、可靠的成熟處理工藝將成為一種趨勢。( >

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