污水處理裝置是中國(guó)石油吉林石化公司煉油廠的輔助裝置之一,主要處理煉油廠、錦江工業(yè)區(qū)、乙烯廠排放的工業(yè)污水及煉油廠廠區(qū)、住宅區(qū)生活污水。原設(shè)計(jì)污水處理能力800m3/h,1977年裝置建成投產(chǎn)。2014年裝置擴(kuò)建后處理規(guī)模為1200m3/h,裝置由隔油單元、浮選單元、曝氣單元、異味處理單元、三泥脫水單元組成。延遲焦化作為重油加工的主要裝置,加工原料大部分為浮渣、污油,有煉化行業(yè)的“回收站”之稱,對(duì)原料的硫含量、雜質(zhì)等要求相對(duì)不高,產(chǎn)品除石油焦外,汽油、柴油等還要進(jìn)行深度加工。延遲焦化裝置焦炭塔采用兩塔間歇切換操作,通過操作四通閥完成切換。延遲焦化反應(yīng)完成后,焦炭塔內(nèi)溫度通常高于400℃,在除焦作業(yè)前必須進(jìn)行冷焦操作。通常先用蒸汽將塔內(nèi)及焦炭上吸附的油氣吹出,然后進(jìn)行給水冷卻。作者利用在水冷的初級(jí)階段注入浮渣,高溫焦層將浮渣驟熱氣化,浮渣中水、輕質(zhì)烴氣化后形成氣流進(jìn)入接觸冷卻系統(tǒng),較重組分和固形物在高溫區(qū)進(jìn)行裂化變成石油焦和灰分被焦炭吸附。焦化裝置處理浮渣,可解決環(huán)保問題,并且能減少冷焦水用量和冷焦蒸汽用量,起到節(jié)能降耗的作用。
1、裝置運(yùn)行中存在的問題
1.1 浮渣處理費(fèi)用高
煉油廠污水 >
1.2 處理難度大及污染重
浮渣中含有化學(xué)藥劑、輕重污油、懸浮顆粒等多種復(fù)雜組分。對(duì)其處理需要添加活性污泥及藥劑,再經(jīng)過離心機(jī)分離,外委處理,工藝復(fù)雜處理難度大。浮渣焚燒對(duì)大氣造成二次污染,浮渣堆埋,會(huì)對(duì)土壤、水質(zhì)等造成二次污染。隨著吉林石化公司原油加工量的逐年提高,污泥量逐年增加,對(duì)含油污泥中的油資源進(jìn)行回收利用,同時(shí)將含油污泥進(jìn)行無害化處理,已是一個(gè)迫在眉睫的問題。
1.3 急冷水用量大
延遲焦化焦炭塔舊塔切換后,舊塔內(nèi)溫度通常高于400℃,在除焦作業(yè)前必須進(jìn)行冷焦操作。通常先用蒸汽將塔內(nèi)及焦炭上吸附的油氣吹出,然后進(jìn)行給水冷卻,給冷卻水時(shí)間約4h,消耗大部分急冷水,增加裝置能耗。
2、裝置改造內(nèi)容
2.1 改造方案
對(duì)國(guó)內(nèi)延遲焦化裝置回?zé)捀≡绞竭M(jìn)行了調(diào)研。根據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)運(yùn)行狀況,將浮渣作為焦炭塔冷焦降溫的介質(zhì)輸入塔內(nèi),將含油浮渣作為延遲焦化裝置焦炭塔冷焦過程的冷卻水(通稱小給水)使用,焦炭塔冷卻過程都是使用工業(yè)用水,每年消耗工業(yè)水量很大,利用污水場(chǎng)產(chǎn)生的含油浮渣作為焦炭塔的冷卻水,既節(jié)約了用水,又消除了處理浮渣過程中對(duì)環(huán)境的影響,同時(shí)也節(jié)約處理浮渣產(chǎn)生的費(fèi)用,有很好的經(jīng)濟(jì)效益。該方法是利用焦炭塔小給水的余熱對(duì)浮渣升溫氣化,浮渣從焦炭塔底吹汽給水線進(jìn)入焦炭塔,利用焦炭塔內(nèi)部約400℃的高溫焦炭將浮渣氣化分離,水分、輕質(zhì)油會(huì)蒸發(fā)至分餾塔,浮渣中的固體顆粒物及重質(zhì)油會(huì)留在焦炭塔中,待除焦時(shí)和焦炭進(jìn)入焦碳池。此方法不影響分餾塔的操作,不影響焦炭的質(zhì)量,降低了能耗,增加了產(chǎn)量,操作容易,控制簡(jiǎn)單。
2.2 工藝流程
污水處理場(chǎng)浮渣罐中間層浮渣,溫度40℃,流量30t/h(間歇),自壓進(jìn)入浮渣外送泵,經(jīng)加壓至0.6MPa后送至延遲焦化裝置浮渣緩沖罐緩沖,罐底浮渣自壓進(jìn)入浮渣回?zé)挶?,?jīng)加壓至1.0MPa后,一路(15t/h)送至延遲焦化裝置,在高溫焦炭冷卻過程中從焦炭塔底部進(jìn)入,作為焦化冷焦的冷卻水,用焦炭的高溫余熱將浮渣中輕組分、水及污油蒸發(fā)成氣相,從焦炭塔頂部至水冷設(shè)備,浮渣中的固體顆粒隨著石油焦一起附著在焦炭塔器壁上,實(shí)現(xiàn)無害化處理浮渣;另一路(5t/h)回流至浮渣緩沖罐。按回?zé)?5t/d計(jì)算,每天開泵回?zé)挄r(shí)間為1h。浮渣緩沖罐頂部與火炬系統(tǒng)連通,確保浮渣罐不超壓運(yùn)行。具體工藝流程見圖1。
3、改造后運(yùn)行情況
3.1 改造后的效果分析
為了考核改造后的裝置運(yùn)行情況、產(chǎn)品質(zhì)量、綜合能耗及設(shè)備能力等方面是否達(dá)到設(shè)計(jì)水平,掌握改造后裝置性能特點(diǎn),進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化生產(chǎn)操作條件,分析裝置存在的問題和以后的優(yōu)化生產(chǎn)方向,為裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行提供技術(shù)指導(dǎo)依據(jù),裝置運(yùn)行1個(gè)月后,進(jìn)行了裝置標(biāo)定。
3.1.1 改造后對(duì)石油焦質(zhì)量的效果分析
延遲焦化石油焦質(zhì)量取決于原來的供給質(zhì)量,同時(shí)也受焦炭塔溫度、塔頂壓力、冷焦過程中的時(shí)間及給水量的大小等因素影響,浮渣中含有大量的膠質(zhì)及固體顆粒,作為急冷水進(jìn)入焦炭塔,理論上會(huì)對(duì)石油焦的灰分略有影響,延遲焦化浮渣摻煉前后操作數(shù)據(jù)見表1。
由表1可知,摻煉浮渣石油焦中的w(揮發(fā)分)和w(硫)分別上升0.2%~0.5%和約0.2%,w(灰分)上升0.02%~0.21%,都小于0.5%,質(zhì)量合格,可以看出摻煉浮渣對(duì)石油焦的質(zhì)量影響很小。同時(shí)每塔石油焦量為500~600t,浮渣約占石油焦總量的0.3%,按照固體顆粒及含油質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2%并且轉(zhuǎn)換率為0測(cè)算,石油焦中w(灰分)增加約0.06%,故每次回?zé)捈s15t浮渣。
3.1.2 改造后對(duì)焦炭塔操作的影響分析
由表1可知,摻煉浮渣對(duì)延遲焦化塔頂溫度略有影響,摻煉前焦炭塔塔頂溫度414℃,摻煉后焦炭塔塔頂溫度升高至420℃,提高4~6℃,但仍在指標(biāo)范圍內(nèi)(≤425℃),摻煉浮渣對(duì)焦炭塔塔頂溫度影響較?。粨綗捀≡敖固克攭毫?.16MPa,摻煉浮渣后焦炭塔塔頂壓力0.17MPa,上升了0.01MPa,均在指標(biāo)范圍內(nèi)(≤0.23MPa),說明摻煉浮渣對(duì)焦炭塔塔頂壓力影響很??;摻煉浮渣后對(duì)焦炭塔的操作無影響,同時(shí)對(duì)除焦也無影響。
3.2 裝置能耗效益分析
污水處理場(chǎng)浮渣回?zé)挼哪芰?>
3.3 經(jīng)濟(jì)效益分析
煉油廠產(chǎn)生的污泥總量為4.9~8.4萬t/a。污泥處理費(fèi)用約占污水處理費(fèi)用的20%~50%,而浮渣的處理費(fèi)用約占污泥處理費(fèi)用的34.2%,說明浮渣處理費(fèi)用在污泥處理費(fèi)用占的比例很高。
按15t/d代替小給水進(jìn)入焦炭塔,處理浮渣量為5500t/a,即可節(jié)約新鮮水5500t/a。按現(xiàn)在工業(yè)水2.2元/t計(jì)算,約節(jié)省1.2萬元/a。約5%浮渣在焦炭塔中形成石油焦,生成石油焦約275t/a,按目前800元/t計(jì)算,創(chuàng)效約22萬元/a。外委處理浮渣費(fèi)用按550元/t計(jì)算,處理過濾后浮渣量為550t/a,處理浮渣的費(fèi)用約為30萬元/a,合計(jì)創(chuàng)效約53.2萬元/a。
3.4 社會(huì)效益分析
改造前浮渣外委處理,無論是焚燒還是堆埋,所產(chǎn)生粉塵及顆粒物都會(huì)對(duì)環(huán)境造成二次污染,通過延遲焦化回?zé)捀≡?,可以減少處理浮渣所造成的二次污染,在取得經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)還能改良環(huán)境,具有顯著的社會(huì)效益。( >
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