安徽省某藥業(yè)有限公司是從事醫(yī)藥中間體、動植物藥提取以及生物化學原料藥的技術研發(fā)、產品生產與銷售的一家外商獨資企業(yè)。該企業(yè)在投產初期主要產品有SP(舒必利:C15H23N3O4S),POTA(鄰芐基苯甲酸:C14H12O2),CP(氯丙嗪:C17H19CIN2S)以及REBA(瑞巴派特:C19H15CIN2O4)等醫(yī)藥中間體。隨著市場需求不斷擴大,企業(yè)生產規(guī)模不斷擴大,逐步開展了唑嘧胺中間體、鹽酸依匹斯汀中間體、格列美脲中間體等近30 類中間體研發(fā)生產。醫(yī)藥中間體生產過程中產生的廢水具有排放量大、成分復雜、有機物濃度高、可生化性差等特點,導致處理的難度比較大[1-3]。生化處理技術具有運行費用低、投資省、效率高等優(yōu)點[4],被廣泛應用于醫(yī)藥中間體廢水的處理中[5-6]。本設計采用“預處理-UASB-二級生物接觸氧化”為主體的廢水處理工藝,廢水處理系統(tǒng)投入運行以來效果良好,且出水水質穩(wěn)定達標。
1 廢水水質、水量及排放標準
醫(yī)藥中間體生產廢水由工藝廢水和生活污水2部分組成,綜合廢水水質指標均為平均值,排放標準執(zhí)行當地園區(qū)污水處理廠的接管標準。廢水水質及接管標準見表1。廢水產生量約為260 m3/d,設計處理量為300 m3/d。
2 廢水處理工藝設計
2.1 工藝流程
首先通過預處理調節(jié)廢水的pH 值、去除大顆粒SS,然后通過曝氣調節(jié)池調節(jié)水量水質,調節(jié)均勻的廢水通過水泵提入厭氧反應階段,在厭氧菌的作用下,將難以降解的大分子有機物分解為小分子有機物,提高廢水的可生化性,通過厭氧段的降解,具有良好可生化性的廢水進入接觸氧化階段,通過好氧菌的好氧硝化降解,將廢水中的污染物質轉化為無機物,完成廢水的處理。其工藝流程見圖1。
(1)預處理設施
由于醫(yī)藥中間體生產廢水受pH 值影響較大[3],且廢水中SS 濃度較高,所以預處理階段的設置是非常必要的。預處理設施主要包括中和池、沉淀池和過濾池:中和池有效容積40 m3(4.5 m×4.5 m×3.4m,有效水深2 m),地下式磚混結構,表面做防腐處理,池內安裝UPVC 氣動攪拌裝置;沉淀池有效容積及池體尺寸與中和池相同,池內安裝斜板填料;過濾池以活性炭作為濾料,池體尺寸為4.5 m×4.5 m×3.4 m,有效水深為2 m,填料層高度為1 m。
(2)曝氣調節(jié)池
由于生產排水不均勻,故設1個調節(jié)池以調節(jié)水量水質,保證后續(xù)處理工段的穩(wěn)定運行。曝氣調節(jié)池有效容積440 m3(14 m×9 m×5 m,有效水深3.5 m),地下式鋼筋混凝土結構;池內安裝穿孔管,通過鼓風機向池內提供空氣;池內安裝2 臺提升泵,將廢水提升到厭氧處理階段。
(3)厭氧處理設施
UASB 池具有較高的有機負荷,能夠有效的降低廢水中污染物質的濃度,提高廢水的可生化性。UASB 池有效容積為310 m3(Φ6 m×12 m,有效水深11 m),采用地上8.5 m,地下3.5 m的鋼混結構,池內上部安裝多面球填料,下部安裝2 m的軟性填料,提高微生物與廢水的接觸面積。UASB 池出水進入水解酸化池,降解一些大分子有機物質,進一步提高廢水的可生化性,有利于后續(xù)好氧階段處理。水解酸化池有效容積為240 m3(9 m×5.5 m×5.2 m,有效水深4.8 m),池底設置2個泥斗,并安裝2 臺污泥回流泵,將污泥回流到UASB 池內。
(4)好氧處理設施
經水解處理后的廢水進入二級接觸氧化處理設施,在好氧生物膜的作用下,大部分的有機污染物被去除。一級接觸氧化池有效容積540 m3(14 m×8m×5.2 m,有效水深4.8 m),控制CODCr有機負荷為2.0 kg/(m3·d);二級接觸氧化池有效容積290 m3(14 m×8 m×5.2 m,有效水深4.6 m),控制有效負荷在0.5 kg/(m3·d),池體為鋼混結構;接觸氧化池池底安裝微孔曝氣裝置,通過鼓風機提供氧氣,池中安裝3.5 m的軟性填料。2 級接觸氧化池中間設置1 座中間池,用于污泥回流,池中安裝2 臺污泥回流泵。
(5)后處理設施
廢水經過2 級接觸氧化處理后,進入斜管沉淀池,將隨水流帶出的微生物沉淀下來,降低出水的SS 含量。斜管沉淀池有效容積為45 m3(7 m×2 m× 3.5 m,有效水深3.2 m),池體為鋼混結構,池底設置1個泥斗,安裝1 臺污泥泵,將剩余污泥打入污泥濃縮池。
(6)污泥處理設施
剩余污泥含水量很高,經過污泥濃縮池進一步濃縮之后,用污泥泵打入污泥干化池進行干化處理。污泥濃縮池有效容積為50 m3(4 m×4 m×3.5 m,有效深度3.2 m),地上式鋼混結構,濃縮液回流至調節(jié)池;污泥干化池有效容積20 m3(6 m×3 m×1.5m),有效干化面積為18 m2,地上式磚混結構,池底設置砂濾層,滲濾液回流至調節(jié)池。
3 調試及運行效果
該工程調試過程中所需污泥取自污水處理廠污泥脫水間,投加質量濃度為3 000 mg/L。馴化過程采用階梯式馴化法,池中溫度控制在18 ~24 ℃,pH值控制在6 ~8,ρ(DO)在4 ~8 mg/L,HRT 為48 h。進水中添加一定量的工業(yè)葡萄糖、尿素和磷酸二氫鉀補充碳源、氮源和磷源,進水中ρ (COD)∶ρ (N)∶ρ(P) = 200∶5∶1;每日進水中添加一定比例的廢水,使得進水中廢水的濃度隨時間不斷增加,同時不斷減少營養(yǎng)源的使用量,直到進水全部為廢水,并且污泥對COD 的去除率達到穩(wěn)定,馴化完成。
階梯式馴化法是采用逐步提高污泥馴化過程中的廢水水量,同時減少營養(yǎng)物質的投加量,直至進水全部為廢水的馴化方法。與傳統(tǒng)的全負荷馴化方法相比,該馴化方法可以使活性污泥中的微生物盡快的適應馴化環(huán)境,有利于處理醫(yī)藥中間體生產廢水的優(yōu)勢菌種的培養(yǎng),優(yōu)勢菌種的成長可以顯著的減少馴化所需要的時間,同時有利于節(jié)約馴化過程中消耗的營養(yǎng)源。經過1個月左右的培養(yǎng)馴化,污水處理系統(tǒng)中的活性污泥就實現了穩(wěn)定增長,并能夠大幅降解生產廢水中的污染物質。1個月后開展系統(tǒng)聯(lián)動調試,將系統(tǒng)的運行負荷提高到80%,測試系統(tǒng)各工段的設備、工藝運行情況。通過不斷調整生物接觸氧化工段所需風量、污泥回流量及剩余污泥量,UASB 系統(tǒng)內部的污水回流量,并不斷優(yōu)化預處理工段的運行參數,使系統(tǒng)達到最佳的運行狀態(tài)。
系統(tǒng)經過2個月調試后,各項測試指標均達到污水處理廠的接管標準。運行結果表明,該系統(tǒng)運行穩(wěn)定,抗沖擊負荷能力強。環(huán)保部門抽檢及企業(yè)自檢結果顯示,廢水各項指標均穩(wěn)定達標。近期運行數據見表2。由表2 可見,廢水經過“預處理-UASB-二級接觸氧化”工藝處理后,平均去除效率分別為CODCr96.3%,BOD5 92.1%,NH3-N 93.6%,SS 89.7%,出水監(jiān)測指標均優(yōu)于接管標準。
(1)“預處理-UASB-二級接觸氧化”工藝能有效處理高濃度,水量、水質變化較大的醫(yī)藥中間體生產廢水,CODCr,BOD5,NH3-N,SS 等去除效果穩(wěn)定,達標率高。
(2)該工藝各段優(yōu)勢菌性能突出,能針對廢水中不同的有機污染物發(fā)揮作用,該工藝具有耐沖擊負荷強、污染物質去除效率高、投資少、運行費用低、污泥產生量少等優(yōu)點。
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